盐环定:技改创新破难题 降本增效促运维
盐环定:技改创新破难题 降本增效促运维
本站6月29日讯 近日,盐环定扬水管理处六泵站1#变频机组因真空接触器220V直流控制回路稳压限流模块短路,导致合闸线圈及中间继电器烧毁,机组无法投运。面对设备停运、外购配件短板突出的困境,管理处技术骨干立足现场开展自主技术改良创新,顺利完成模块优化改造并投入实际使用,切实实现设备提质、运维降本、供水稳产多重成效。
直面设备痛点,自主技改替代外购配件。此次故障暴露出原厂配套稳压限流模块存在诸多先天短板,一是原装双层电路板散热性能不佳,设备故障频发,故障点位排查耗时费力;二是配件采购渠道狭窄,单套采购成本超500元。高额配件费用、频繁故障维修持续增加泵站运维压力,长期威胁变频机组稳定运行。为从根源化解运维难题,技术骨干依托多年机电维修实操经验,自主启动电路优化技改工作,分两轮完成模块迭代升级,简化电路板整体结构、优化线路排布,同步强化电路过载、短路防护能力,大幅降低回路故障发生概率,设备运行稳定性显著提升。
创新融合新工艺,低成本筑牢设备防护防线。技改完成后,自主加工改良后的稳压限流模块成本实现大幅压缩,单套制作成本仅80元。按全处12台变频机组测算,全面更换后预计可节约运维资金超万元。此外,基层职工创新引入3D打印技术,根据电路板尺寸定制专属防护外壳,有效提升电路板防尘、防潮、抗冲击性能,为核心控制电路搭建可靠防护层,进一步延长改造后模块使用寿命。
多轮测试校验,推动技改成果现场落地。为保障改造模块运行性能达标、运行安全可靠,专门搭建了220V直流模拟试验回路,围绕抗干扰能力和运行稳定性等重点指标,反复开展多轮测试,全面验证模块各项性能表现。在全部试验指标达标后,进一步开展现场实地装机测试。测试结果表明,改造后的真空接触器分合闸动作平稳顺畅,变频机组整体运行状态稳定,顺利实现了技改方案从实验室试验到现场实际应用的完整转化。
下一步,管理处将充分依托国家级技能大师工作室、劳模创新工作平台,持续激发青年技术骨干攻坚活力,坚持走设备配件自主化改造路线,持续补齐各类机电设备运维短板,以过硬自主技术夯实扬水工程设备保障根基,为工程安全平稳运行、扬水事业高质量发展持续注入技术动能。(盐环定扬水管理处)




